机械浆紧紧按照李总提出的“坚守初心,保持勤俭建厂、艰苦奋斗精神”的要求,群策群力,圆满完成2020 年上半年库存降低目标,实现库存优化到位。
首先,成立以总监侯海涛为组长的库存优化工作小组,制定2020 年总库存金额下降10%-15% 的目标,并对各部门进行绩效考核。每月召开工作小组会议,讨论制定下一步降库存措施及年度培训计划表,采用理论与实践相结合的模式,提高技术岗位工种维修技能,提升维修质量,降低备件库存。
机械浆团队利用自身专业技能,潜力研究各个设备运行原理及状况,在保证正常生产运行前提下,尽可能减少备件申购,特别是一些贵重备件。例如,机械浆有三个车间是使用两台14MW 主磨电机,每台主磨电机配有一套电抗器。通过综合讨论分析,制定“一拖二”技改方案,在不申购备件的情况下若一台电抗器出现问题,另一台可以实现两台主磨电机启动,改造完成后,可节省出三套电抗器。此外,坚持进口备件国产化。针对化机浆系统中设备的主要备件,先从进口的较小的通用密封着手,从技术角度考虑,寻找国内具备资质有经验的厂家进行替代。近期把MSD 主机进口轴承国产化,国产化轴承能够满足生产使用要求,并且节省采购资金达17.334 万元。下一步再继续推行其他设备的国产化,进一步降低机械浆库存资金占压。通过讨论分析,将无法使用的旧件进行拆分组合,如对下机的阀门及定位器进行拆解,整合可利用部件,重新组装阀门,对下机泵和减速机进行拆分组合,再次利用。组合后的备件经测试达到正常使用要求后,投入使用,真正做到了废物利用,同时提高了部门人员的设备维修维护技能水平。机械浆在满足正常生产前提下,加强对备品备件库存工作推进和细化管理:做到以 2019 年12 月库存为基数,以产品类别、单吨进行对比,制定各专用备件库存金额优化目标值,在2020 年上半年的基础上持续完善备品备件考核制度。加强库房库位6S 整理、备件统一分类存放,严格做到标识清晰、账物卡相符。加强人员管理,使优质备件物尽其用,避免造成浪费。利用RTS在线检测系统,加强提升对设备运行中使用损坏百分比的分析监控,把设备问题消灭在萌芽状态,延长备件使用寿命。
2020 年下半年,机械浆将继续一如既往的认真贯彻执行公司下达的各项管理指标,不断提高个人及团队的工作能力,使备品备件管理工作进入更高的层面,达到更高的水平。